應(yīng)用“無心磨”夾具磨礪皮輥是各棉紡企業(yè)皮輥房積極推廣的項(xiàng)目,應(yīng)用于粗紗、細(xì)紗上羅拉的磨礪,使用后完全消除了使用頂針時(shí),由于頂針磨損所造成的皮輥偏心現(xiàn)象,磨礪的皮輥偏心完全控制在0.015mm范圍內(nèi),但由于我們一開始缺乏使用的經(jīng)驗(yàn)以及夾具本身的既有缺點(diǎn),在皮輥兩端大小頭控制上出現(xiàn)了問題,超標(biāo)嚴(yán)重,超標(biāo)皮輥達(dá)1/3以上,有時(shí)甚至達(dá)到一半,部分皮輥大小頭差異達(dá)0.2mm,使該夾具面臨下馬的危險(xiǎn)。為此,我們組織有關(guān)人員,專門進(jìn)行攻關(guān)分析,***終使問題得到了解決。
1、FT101夾具的基本原理和結(jié)構(gòu)
FT101夾具適用磨礪粗紗、細(xì)紗上羅拉,磨礪時(shí)是以上羅拉芯軸大外園定位,由于溝槽傳動(dòng)羅拉磨擦傳動(dòng)上羅拉,上羅拉芯軸卡在夾緊工具上,夾緊工具具有自鎖性能,夾具的具體結(jié)構(gòu)如圖一、圖二。從夾具結(jié)構(gòu)看,夾具左右進(jìn)出的調(diào)整分成兩次進(jìn)行,首先通過螺釘口調(diào)整基座,使溝槽傳動(dòng)羅拉的左右進(jìn)出一致,調(diào)好定位后,再通過調(diào)節(jié)螺釘10調(diào)整擺動(dòng)架座。從結(jié)構(gòu)原理來看,該磨具充分體現(xiàn)了其良好的調(diào)節(jié)性能,應(yīng)能夠達(dá)到其設(shè)計(jì)要求,即上羅拉兩端直徑差≤0.03mm,單頭直徑差≤0.02mm,徑向跳動(dòng)≤0.015mm,但實(shí)際使用時(shí)不如人意,大小頭的控制無法滿足要求。紡織工具
2、原因分析
我們?cè)瓉碚{(diào)節(jié)方法是這樣的:把百分表固定在磨床車架上,手搖磨床臺(tái)面滑板,通過螺釘12精細(xì)調(diào)節(jié),確保傳動(dòng)羅拉兩端進(jìn)出偏差在0.01mm以內(nèi),然后緊固螺母13,再手搖滑板檢查傳動(dòng)羅拉進(jìn)出一次,以防緊固時(shí)走動(dòng)。傳動(dòng)羅拉進(jìn)出調(diào)整好以后,通過試磨皮輥,根據(jù)試磨情況,調(diào)節(jié)螺釘10,然后緊固擺動(dòng)架座,再試磨皮輥,如此反復(fù)幾次,直至磨出符合要求的皮輥為止。
為找出問題的原因,我們首先對(duì)調(diào)節(jié)方法進(jìn)行分析,根據(jù)分析,我們確認(rèn)在調(diào)節(jié)傳動(dòng)羅拉的方法上不存在問題,對(duì)調(diào)節(jié)擺動(dòng)座的方法,我們經(jīng)分析和試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)皮輥軸承芯殼的狀況,對(duì)調(diào)節(jié)的精度有比較直接的影響。接著,我們對(duì)操作的手法和過程進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)皮輥在卡爪上放置不當(dāng)和卡爪上集屑對(duì)皮輥的大小頭也有一定的影響。
上述問題全部解決以后,磨礪的皮輥大小頭超標(biāo)狀況有了一定的好轉(zhuǎn),但仍有很大部分超標(biāo),于是我們對(duì)夾具進(jìn)行了解剖,解剖發(fā)現(xiàn)圖二所示夾緊結(jié)合件與芯軸的配合是間隙配合,間隙達(dá)0.08mm,而聯(lián)接它們的緊固螺釘15是頂端開口的M8平端緊定螺絲,只能用螺絲刀旋緊,緊固力量小、易松動(dòng)。從尺寸分析來看,緊固螺絲到擺放架座的距離為15mm,到夾爪中心距離為55mm,上羅拉兩端間的距離約為92mm,根據(jù)計(jì)算,如果上羅拉在磨礪時(shí)由于砂輪擠壓力而使夾緊結(jié)合件的尾端中心線偏0.02mm時(shí),上羅拉一端就有可能偏0.06mm以上(即產(chǎn)生大頭),在其它誤差全部消除的情況下,大小頭亦已超出企業(yè)所定的0.04mm的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)各方面的詳細(xì)分析,我們認(rèn)為,產(chǎn)生上羅拉大小頭超標(biāo)的原因主要有如下幾點(diǎn):
(1)夾具本身存在缺點(diǎn),配合間隙大,夾緊結(jié)合件與芯軸固定不良,易走動(dòng);
(2)上羅拉彎曲嚴(yán)重;
(3)上羅拉軸承磨損嚴(yán)重,間隙大;
(4)在操作中,上羅拉在夾爪上夾偏,活動(dòng)爪舌夾到錐面上;
(5)磨屑清理不及時(shí),在夾爪上集聚;
(6)擺動(dòng)架座校正方法欠缺等。
3、措施
為很好地解決上羅拉大小夾現(xiàn)象;我們有的放矢地制訂出如下一些措施:
(1)修訂夾具校正方法。夾具校正時(shí),傳動(dòng)羅拉仍用百分表按原有方法校正,對(duì)上擺動(dòng)架的校正放棄皮輥試磨的方法,采用標(biāo)準(zhǔn)軸進(jìn)行校正。我們做一標(biāo)準(zhǔn)軸,軸長度與傳動(dòng)軸相同,夾上夾具后,應(yīng)用百分表采取和傳動(dòng)軸相同的調(diào)節(jié)。
(2)改進(jìn)夾具。為消除夾緊結(jié)合件松動(dòng)、擺動(dòng)現(xiàn)象,我們把其上面原有的M8開口緊固螺絲改為M8六角螺絲。同時(shí),在夾具座的側(cè)面鉆一M8螺孔,增加一M8六角螺釘。
(3)修訂上羅拉控制標(biāo)準(zhǔn)。我公司原執(zhí)行的芯殼間隙標(biāo)準(zhǔn)為≤0.1mm,從現(xiàn)在客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求來說,這一標(biāo)準(zhǔn)顯然偏松,而且原有標(biāo)準(zhǔn)對(duì)左右兩端的間隙差異未作要求。我們修訂后的標(biāo)準(zhǔn)為:芯殼間隙≤0.08mm,同只芯殼兩端間隙差異≤0.03mm,對(duì)于后檔皮輥,我們把芯殼間隙放大到0.09mm,兩端間隙差異放大到0.04mm;對(duì)于芯殼芯軸的彎曲,以前我們對(duì)滾珠軸承芯殼把關(guān)不嚴(yán),這此也作了修訂,把標(biāo)準(zhǔn)控制在≤0.04mm范圍內(nèi);
(4)規(guī)范操作。我們要求操作工擺放皮輥時(shí)要看準(zhǔn)位置,嚴(yán)格按對(duì)稱要求擺放;對(duì)皮輥磨屑,我們一方面加大吸風(fēng),同時(shí)要求操作工及時(shí)用毛刷清理。
通過以上一些措施,我公司細(xì)紗上羅拉磨礪的外形質(zhì)量有了明顯提高,新芯殼膠輥磨礪,同臺(tái)直徑差異小于≤0.03mm,同只皮輥兩端直徑控制在0.02mm內(nèi),單頭直徑差控制在0.015mm內(nèi),回磨皮輥和舊芯殼重新套制的皮輥,同臺(tái)直徑差異控制在0.04mm內(nèi),兩只兩端控制在0.035mm內(nèi),同端直徑差異控制在0.025mm內(nèi),所有皮輥徑向跳動(dòng)全部控制在0.015mm范圍內(nèi),生產(chǎn)上普遍反映良好,現(xiàn)在我公司細(xì)紗、粗紗上羅拉的磨礪已全部使用FT101夾具。
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